当前位置: 搅拌机 >> 搅拌机资源 >> 水处理原水预处理系统全过程智控运行的
推荐单位:华电浙江龙游热电有限公司
本文作者:陈海文、胡孟文、黄月丽、石磊箭、徐龙魏、沈陈涛、应润玥、陈斌
摘要:为适应燃气-蒸汽联合循环机制水系统运行稳定性和自动调节的需求,根据系统特点,设计了一种基于DCS平台的原水预处理系统全自动控制技术,并根据系统用户需求,搭建自动统计数据平台,实现了制水系统电、水、药能耗指标的自动统计功能。试验结果表明,通过上述改造和研究技术的应用,系统具备了全过程自动启停、报表自动统计功能。正常运行工况下,制水系统可实现全程自动控制,大幅提升了系统运行的经济性和安全性。
引言
国内火电机组辅机控制系统主要包括化学制水系统、输煤系统和脱硫系统。其中,化学制水系统包括原水预处理、离子除盐等子系统。传统制水系统采用独立且分散的控制方式,子系统包含的设备多,手动操作量大,整个系统的风险控制能力低,需要大量人员操作和维护,且系统间单独操作存在管理困难,导致制水设备的制水效率低,设备易损坏。
相比燃煤机组,燃气-蒸汽联合循环机组化学制水系统具有启动速度快、启停频繁的特点,因此对制水系统的制水效率、稳定性和系统自我调节能力要求更高。
目前,部分火电厂已经克服传统制水系统控制特点,实现了FCS平台制水系统一键制水控制[2]。我国自20世纪90年代引进DCS以来,DCS在电厂中得到了极大的应用,但由于诸多原因,DCS只在锅炉、汽轮机和发电机等主机系统得到了完整的应用,而火电厂重要辅助系统如制水系统的控制仍停留在PLC控制模式或PLC与DCS相结合的控制模式上,不具备协调控制和顺序控制功能。
为此,部分电厂开展了针对燃气-蒸汽联合循环机组制水系统的自动控制方式研究,通过DCS系统平台,整合机组系统相关参数,实现联合循环机组制水系统的全自动控制。
1课题研究背景1.1现状介绍
某电厂建设有一套STAGE燃气-蒸汽联合循环机组,由2台燃气轮机发电机组,2台余热锅炉,1台抽凝式蒸汽轮机发电机组和1台背压式蒸汽轮机发电机组组成。燃气轮机发电机组和蒸汽轮机发电机组为2拖1分轴布置。
机组水源取自地表水,采用水泵吸水管直接取水形式,从河床内设的取水头部取水。原水预处理系统配置2台取水泵,1用1备。单台取水泵额定流量立方米/小时;原水升压后送入两座额定出力为立方米/小时的混合絮凝沉淀池,经絮凝、沉淀处理后分两路出水,其中一路直接供给循环水池补水;另一路经空擦滤池砂滤后进入工业水池,供全厂消防水和除盐系统使用。原水预处理系统采用手动远方控制和就地操作方式。
投产以来,机组以日开夜停调峰方式运行,间断性的运行方式对系统设备可靠性、自动化水平、运行监控与统计分析等工作提出了极高要求,且电厂计划于年底前开始除盐水定制服务,日均供水量在机组发电、供热基础上增加至少吨。
1.2问题与分析
受制于混合絮凝沉淀池出口管径偏小的因素,混合絮凝沉淀池的实际出力远小于额定出力。制水过程中,因取水泵额定出力相对于混合絮凝沉淀池出力过大且取水泵采用工频设计,因此只能通过混合絮凝沉淀池进口手动阀节流方式来控制进水流量,造成取水母管节流损失大,取水泵运行经济性不佳。由于机组运行补水需要,取水泵需不定时启动和停运,长期短周期频繁启停运行,对泵体机械和电器设备造成较大冲击损害,从而降低设备使用寿命,增加设备故障率。
混合絮凝沉淀池采用固态混凝剂聚合铝投加方式,配置混凝剂溶液箱2个,每个容积3立方米,通过人工将固态混凝剂聚合铝倒入混凝剂溶液箱,采用全手工操作进水与搅拌机运行方式配成溶液,供混凝沉淀池制水用。机组发电制水期间,平均每天需投加固态聚合铝公斤,操作溶液配比存在不稳定性;若开展除盐水外供定制服务,每天需要投加固态聚合铝达到公斤,人工工作量大幅增加,且由于人工控制精度低,系统运行经济系低,加药系统的可靠运行存在较大隐患。
细分原水预处理系统子系统,统计涉及运行操作类设备数量如下,1、取水系统:取水泵2台(远控),混合絮凝沉淀池进口阀2个(手动);2、混合絮凝沉淀及加药系统:加药泵3台(远控),溶液箱进水阀2个(手动),溶液箱搅拌机2台(就地),溶液箱出药阀2个(手动),混合絮凝沉淀排污阀14个(顺控);3、出水系统:循环池进水阀1个(远控),空擦池进水阀组9个(顺控)。综上统计操控设备37个,顺控设备23个,远控设备5个,就地手动设备9个。系统远控及自动程度不高,且未设计相关监督与能耗指标统计。
结合机组调峰运行以及除盐水定制业务的开展,预计原水取用量将由年均45万吨增加至万吨左右;提高原水预处理运行经济性,提升原水预处理系统自动化水平,完善系统相关监督、统计数据自动报表,进而实现系统全程智控运行有着重要的意义。
1.3研究意义
原水预处理系统作为火力发电厂用水的源头系统,运用全过程智控理念,实施技术研究与改造应用,对其他系统的智控应用具有一定实践与借鉴意义。
项目的研究与应用工作从提升设备远控、自动化应用、完善监督与统计管理等方面着手,从而提升原水预处理系统的经济运行效益、设备健康状况,减少运行人员操作工作量。
通过DCS系统平台,整合机组系统相关参数,可进一步深入数据的挖掘与分析利用,随着大数据与智控技术的应用发展,项目的研究与实施将有助于推进智慧电厂建设。
2研究与实施2.1项目研究范围
通过对原水预处理系统现存的问题与分析,研究实现智控运行改造应用,主要范围与内容有:1、提升取水系统的经济运行;2、实现混合絮凝沉淀加药系统远控;3、系统用户需求信息的数据搭建;4、系统涉及的电、水、药等能耗数据统计;5、系统全过程自动控制的设计与应用。
2.2方案研究与实施
2.2.1取水泵变频改造
单台取水泵扬程51米,厂外管道为DN,设计流速1米/秒,沿程输水管道5.25公里,总损失14米,从取水口水面标高到电厂厂区混凝沉淀池液面的高差35.5米,通过混合絮凝沉淀池进口阀调节来实现恒压与定流量供水;实施取水泵变频改造,可降低取水管路节流损失,实现电机的柔性启停,并将电机电流限制在额定电流内,降低泵的平均转速,延长电机和泵的使用寿命。
2.2.2混合絮凝沉淀加药系统改造
加药系统的改造主要实现投加液态混凝剂聚合铝功能,范围包含新建一座液态混凝剂聚合铝原液池及加装液位计2个,增设原液泵2台,溶液箱进药电磁阀、进水电磁阀、出药电磁阀各2个,3号加药泵出口电磁阀2个,增加溶液箱搅拌机远控功能,该系统远控与自控功能的实现,为原水预处理全程自动控制奠定基础。
通过加药系统的改造,实现DCS远方操作与监视,通过计算溶液箱液态混凝剂聚合铝原液与进水的配比,可保证混合后的加药品质稳定;通过混凝沉淀池液进水量与进水浊度的关系,可提供加药量与出水浊度提供控制比例的依据。
2.2.3系统用户需求信息数据的搭建
原水预处理系统的用户为循环水池与工业水池,数据搭建的基本原则是实现两个水池液位的区间控制,即液位低工况触发原水预处理系统投运,液位高停运系统。
因循环水池与工业水池用水量存在的不确定性,为实现原水预处理系统投用后的连续运行,减少原水预处理系统启停次数,可对两个用户的用水需求进一步延展性分析,即通过对用户当前与未来用水需求的预判,从而动态调整水池水位定值。
对循环水池用水需求,可分为机组启停阶段、连续运行阶段、停运阶段;工业水池用水需求,主要是除盐水制水需求;当两个用户同时有用水需求时,可设计供水方式互切的功能,减少原水预处理系统短时间的启停次数。
2.2.4系统数据统计
原水预处理系统数据统计主要包含总量与单耗;其中总量包括取水量、排污量混凝沉淀池排污量、循环水池补水量、工业水池补水量、原液用量、总用电量、取水泵与加药泵运行时间等;单耗包括出水单位电耗、药耗、产水率等指标。
2.2.5系统全过程自动设计与应用
根据原水预处理系统运行分析,自动设计包含设备级联锁优化与系统启停顺控,内容主要有:1、取水泵与加药泵全过程联锁;2、液态混凝剂聚合铝溶液箱配药顺控;3、产水与加药、混凝沉淀池排污的顺控启停与自动运行;4、循环水池与工业水池补水的自动耦合。
2.3应用效果
2.3.1取水泵变频改造效益
年度累计取水量为45万吨,按照取水泵正常控制流量立方米/小时计算,取水泵2年运行时间约小时。取水泵运行电流经DCS历史曲线分析为安,按低于额定电流安统计,取水泵年耗用电量14.16万千瓦时,取水吨水电耗为0.32千瓦时。
取水泵变频改造后,按控制流量立方米/小时,实测电流安,按取水量45万吨测算,取水泵年耗用电量6.95万千瓦时,取水吨水电耗为0.15千瓦时。
取水泵变频改造后年均节电量为7.21万千瓦时,开展除盐水定制服务后,产生的效益将更加显著。
2.3.2混合絮凝沉淀加药系统改造成效
通过混合絮凝沉淀加药系统改造的实施,实现了配药、加药系统的远程监控功能;通过原水全年各典型工况的样水配药小试分析,确定了液态聚合铝配药浓度。
配药系统的改造,大幅降低了人工配药工作量,替代了人工就地操作;应用原液池液位变量、加药泵运行时间统计、溶液箱液位变量的三重配药运行监督程序,可有效保证溶液配比浓度的可靠性与稳定性。
加药泵变频自动,通过引入原水进水流量与浊度,以及混凝沉淀池出水浊度等三个信号,可实现原水加药流量与浊度模式的自动控制。
2.3.3系统数据统计指标的建设
系统指标分为能源与设备两类。其中能源指标主要分为水、电、药三项变动成本要素,按日、月、年口径分别进行统计。设备类指标的统计,主要为取水泵、加药泵、原液泵运行时间统计,统计时间可为主、备泵的选择,设备的检修周期提供依据。
水类指标分为:取水量、混凝沉淀池排污量、循环水池补水量、工业水池补水量。系统设计有取水泵出口流量与2路混凝沉淀池进口流量,通过历史数据统计对比分析,将3个流量信号进行优选处理,并形成取水量指标;混凝沉淀池排污量根据排污阀开启时间估算排污量,并形成排污总量指标;循环水池与工业水池的补水量根据水平衡原则,根据补水的路径划分统计,对于循环水与工业水池两路切换期间,各按50%的比例统计。
电类指标,主要为取水泵系统电耗;基于补水量的划分,可对循环水池、工业水池的补水区分统计。本系统除取水泵房以外的用电设备,均由化学低压厂变提供,纳入除盐水系统电类指标。
药类指标,主要为液态聚合铝用量的统计,根据溶液箱液位的变量,反推计算得出,该指标的设置,可用于原水品质变化对加药需求的影响关系,可用于实际加药量与理论加药量的偏差监督。
2.3.4全过程自动控制的简述
系统全过程的应用基于循环水池与工业水池补水需求触发。主系统包含三个顺控投切功能,即循环水池补水顺控、工业水池补水顺控、原水顺控。具备原水预处理补水至循环水池、原水预处理补水至工业水池的一对一系统运行工况,与原水预处理补水至循环水池与工业水池的一对二运行工况。当处于一对二运行工况时,根据两个水池的液位高度,自动判断优先顺序。
当满足上述工况触发条件后,先对系统通水管路阀门状态位置进行判断,并顺控执行开阀,满足管路通畅;再对系统加药管路阀门进行判断并开启溶液箱出药电磁阀;然后依次顺控启动预选原水泵、加药泵,完成顺控启动预处理制水流程。在一对二工况运行期间,先开启后需求进水池系统的管路阀门,开启后再关闭先需求进水池系统的阀门。
补水顺控启动触发后,优选选用高液位溶液箱,即开启该溶液箱出口阀,然后触发低液位溶液箱自动配药顺控;当出药的溶液箱液位低于设置值,开启备用溶液箱出口阀,然后关闭低液位溶液箱出药阀,并启动自动配药顺控。
当补水量满足需求后,触发停运系统顺控,依次停运取水泵、加药泵,关闭溶液箱出药阀、进水池系统阀门,完成顺控停运预处理制水流程。
混凝沉淀池排污阀根据沉淀池累计进水量,触发排污顺控,累计进水量的设定,需要根据沉淀池实际运行情况进行设定,定期调整。
取水泵变频自动的设计,主要根据产水单耗与产水品质进行流量定值的人工设定;通常情况下,在原水与出水品质一定可控范围内,较高的流量可降低取水单位电耗。加药变频的自动设计,主要以取水流量为基准值,再根据取水浊度与出水浊度的变化的情况设计相应的前馈与闭环控制。
图1预处理系统画面
图2部分控制逻辑组态
2.4应用效果
综上所述,原水预处理系统全过程智控运行的改造,主要包括了取水泵变频改造、混合絮凝沉淀加药系统改造两项系统改造,以及全系统的设备监督统计与自动化改造。
通过上述改造的应用,大幅提升了原水预处理系统运行的经济性和可靠性。本项目改造投入约30万元,按原水年取用万吨计算,年节省费用至少10万元,预计3年可回收成本。正常运行工况下,可实现就地无人操作,系统具备了全过程自动启停、报表自动统计功能,后续可根据长周期的运行指标统计,应用指标偏差自动报警功能。
图3统计指标监督表
3结束语随着智慧电厂建设的推进,本项目是基于水处理系统前端的智控研究与应用,对电厂化学专业相关的制水系统、加药系统的提升具有一定的借鉴意义;通过项目的应用,对机组安全经济运行有较大的提升与保障,并取得了一定的节能降耗作用。
参考文献
[1]贠小波,王存毅.DCS系统在电厂水网控制系统中的应用[J].自动化博览,,25(9):64-66.
[2]田爽,曾卫东,宋美艳.火电机组外网一键制水集中控制系统[J].热力发电,,45(3):-.
[3]许琦,杨向东,孙国良,等.电厂化学水处理DCS的应用研究[J].中国电力,,(7).61-63.
[4]吕玲,夏明.火电厂辅助车间集控制方案研究[J].中国电力,42(8):36-40.
[5]葛超.原水预处理系统的应用与研究[J].科技信息,(35):22.
[6]佘丹宁.火电厂电气监控系统纳入DCS监控的应用分析[J].低压电器,(19):60-63.
[7]曾文华.DCS优化控制系统集成软件平台的研究[J].微计算机信息,(5):24-26.
[8]崔逸群,景效国.现场总线控制系统在MW机组辅控车间的应用[J].热力发电,40(2):72-75.
[9]田爽,宋美艳,李亚都.火电机组智能水岛控制系统设计与实现[J].热力发电,46(12):24-28.
[10]张凯,刘敏层.火力发电厂化学水处理DCS控制系统的设计与实现[J].计算机与数字工程.,(7).-.
[11]张春生,李岩,赵继阳,等.电厂化学水处理DCS的应用与研究[J].应用能源技术,,(5).
[12]韩家新,高欣.自动控制系统在化工厂除盐水生产中的应用[J].计算机工程应用技术,,12(36):.
点击此处“阅读全文”